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鹽酸生產工藝流程
來源:    發(fā)布時間: 2018-10-11 16:42   5489 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
  鹽酸生產工藝流程

  新區(qū)鹽酸生產系統(tǒng)由“石墨合成爐+冷卻器+一級降膜吸收器+二級降膜吸收器+尾氣塔”組成,具體如下。

  由液氯工序輸送過來的氯氣經氯氣緩沖罐后,進入合成爐的氯氣管路,經過氯氣切斷閥、調節(jié)閥、手
  鹽酸生產工藝流程
  新區(qū)鹽酸生產系統(tǒng)由“石墨合成爐+冷卻器+一級降膜吸收器+二級降膜吸收器+尾氣塔”組成,具體如下。
  由液氯工序輸送過來的氯氣經氯氣緩沖罐后,進入合成爐的氯氣管路,經過氯氣切斷閥、調節(jié)閥、手閥,進入合成爐底部的氯氣燈頭。由氫氣處理輸送過來的氫氣經氫氣緩沖罐,進入合成爐的氫氣管路,經過氫氣切斷閥、調節(jié)閥、手閥,進入合成爐氫氣燈頭。氯氣和氫氣經在合成爐燈頭處混合燃燒,生成氯化氫氣體。
  重慶鹽酸石墨合成爐與冷卻器是一體式設備,高溫氯化氫氣體直接進入冷卻器由循環(huán)水冷卻降溫。
  氯化氫氣由石墨冷卻器進入一級降膜吸收器上部,與來自二級降膜吸收器的稀酸并流接觸吸收,后匯流到工業(yè)鹽酸或高純鹽酸總管,然后進入鹽酸貯罐,未吸收的氯化氫氣由一級降膜吸收器下部出來,進入二級降膜吸收器上部,與來自尾氣塔的稀酸并流接觸吸收,后進入一級降膜吸收塔上部,未吸收的氣體進入尾氣塔底部,尾氣塔是填料塔,吸收水由尾氣塔上部加入,與尾氣塔底部進入的氯化氫氣逆流接觸吸收,形成稀酸,由尾氣塔底部進入二級降膜吸收器頂部,剩余尾氣(成分是過剩氫氣)放空。
  無離子水由水泵加壓進入合成爐下部的爐體夾套中,與石墨爐體進行熱交換,吸收氫氣、氯氣的燃燒反應熱后進入蒸汽閃發(fā)罐,閃蒸產生蒸汽,進入蒸汽總管,送往用戶使用。
  高純鹽酸的質量指標
  青島海晶生產高純鹽酸按中華人民共和國化工行業(yè)標準《HG/T2778-2009高純鹽酸》要求執(zhí)行,具體如下。
 ?。?)外觀:無色透明液體。
 ?。?)高純鹽酸應符合要求見表1。
  青島海晶生產的高純鹽酸長期以來質量穩(wěn)定,指標合格,滿足上述標準要求,達到優(yōu)等品等級,但仍然不可避免地存在少數(shù)的質量波動問題。
  生產中出現(xiàn)的問題及解決措施
  3.1 總酸度的波動
  青島海晶要求控制高純鹽酸酸度指標在≥31%,實際生產中一般控制在31.2%~32%,曾出現(xiàn)過濃度不合格的情況,表現(xiàn)為濃度<31%或濃度過高,分析原因如下。
  (1)吸收水水量調節(jié)不到位
  總酸度的控制,以調節(jié)吸收水的水量為主要控制方式,因為鹽酸產量一方面考慮氯氣的平衡,由前后工序的生產負荷決定,另一方面由鹽酸的需求量決定,因此,氯氣量是不允許隨意調節(jié)的,且調節(jié)吸收水量來控制酸濃度的方式迅速、準確。尤其在裝置開車、提降負荷過程中,需要及時調整吸收水量,增大吸收水量,可以降低鹽酸酸度,減小吸收水量,可以提高鹽酸酸度,并及時分析酸度,根據(jù)分析結果調節(jié)吸收水量,將酸度控制在指標要求范圍內。
 ?。?)氯氣流量波動影響了酸度
  因為調節(jié)閥波動、流量計的偏差、氣溫的變化等原因造成了氯氣流量的變化,鹽酸生產過程中是氫氣過量的,氯氣流量的波動會造成氯化氫氣量的變化,在吸收水量不變的情況下,鹽酸酸度會出現(xiàn)波動。這個問題需要DCS操作人員及時發(fā)現(xiàn)流量變化、配比值的變化,并及時通過分析酸度、打比重的方式予以確認、糾正。
 ?。?)吸收水流量波動影響酸度
  因吸收水調節(jié)閥波動、泵出口壓力波動或吸收水流量計的偏差造成了吸收水流量的波動,引起鹽酸酸度的波動,需要聯(lián)系檢修調節(jié)閥、流量計或切換備用泵。
 ?。?)降膜吸收器存在問題
  降膜吸收器頂部安裝有分水盤,長期使用可能出現(xiàn)偏流的情況,或因為安裝不正、分酸盤、溢流管損壞等原因引起,表現(xiàn)為鹽酸出酸酸度低、降膜冷卻器一側冷一側熱、尾氣塔溫度高,處理此問題需要停車檢修設備,調整降膜吸收器分水盤。也可能降膜吸收器出現(xiàn)泄漏,此時會造成鹽酸中鈣鎂等其他指標的同時變化。http://www.ubcthunderbird.com
 
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